党建+三精=效能+14.4万吨! 云南解化跑出烟肥保供“加速度”
2025-04-12 16:36
阅读次数:70次
春耕战鼓急,农时催人勤。云南解化公司创新构建 “党建 + 日清三精”管理模式,历时 129 天完成 14.4 万余吨高品质烟肥生产,交出了一份生产效能提升 45% 、产品交付准时率达 100% 的亮眼答卷,为现代农业发展注入强劲动能。
党建领航,锻造攻坚铁军
公司党委构建 “党委统筹 - 支部攻坚 - 党员示范”三级联动机制。公司党委推动实施“书记领办项目”,每周召开烟草肥专题会,统筹调配 10 余个单位资源,破解生产难题;基层党支部组建“党员突击队”,在原料采购、设备改造等关键环节,带头攻坚技术难题;设立党员干部责任区,烟肥联动铁军责任区。通过三级联动,公司成功攻克产品粒度差、养份波动大等难题,设备故障率同比下降 20% ,确保生产有序进行,让党旗在生产线上高高飘扬。
日清日结,跑出生产加速度
氨加工厂在烟肥生产期间创新构建 “ 1210 ”日清日结精益生产工作法。 1 张动态监控图,动态监控 20 余个关键生产节点,通过 DCS 系统实现生产过程透明化管理,做到实时显示生产数据,及时指导调整生产任务。 2 次生产调度会,建立厂办会、班前会二级调度机制,每日对比分析 20 余项生产数据,形成 PDCA 闭环管理。 10 分钟应急响应处置圈,针对质量波动、设备异常等问题,建立“ 5 分钟预警 -8 分钟研判 -10 分钟处置”应急机制,累计化解各类生产风险 20 余次,实现质量波动 100% 当日清零,关键设备运转率提升至 99.8% 。
自该项工作法运行以来,生产计划达成率提升至 125% ,异常停机时间减少 50% ,单日最高产量突破 1926 吨,创历史新高!
精准管控,打造品质金招牌
在云南解化化肥产品检验组实验室,每日 8 时、 20 时进行两次全要素检测,动态了解成品肥料养分构成情况,精准调整烟肥生产过程中氮、磷、钾及微量元素的生产工艺参数,产品水分含量稳定在 1.1% 区间。在操作岗位,从原材料投料顺序、搅拌时间和速度,到产品造粒、干燥、包装等环节,制定 10 项操作标准和质量控制要点。在投料岗位,严格落实配方比例,确保肥料混合均匀,养分分布一致,总养分正偏差控制在 1.0% ,产品品质指标居行业前列。
精益革新,激活设备高效能
针对 15 万吨复肥装置烘干效率低的痛点,技术团队对烘干系统进行改造,通过增加抄板数量和角度,优化抄板形状和排列方式,有效解决了糊料问题。对造粒机喷头挡圈进行改造,改造后造粒均匀度提高 15% 以上,颗粒强度达 35N/ 颗以上,造粒机效能有效突破。推行定期维护模式,制定精细化的设备维护计划,定期对设备进行全面检查和保养,维修成本下降 10% 。
站在新的起点,云南解化公司正以 “闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风,不断创新“党建 + 三精管理”模式,持续深化生产管理变革,全面提升公司生产效能,朝着肥料年产能突破 50 万吨的目标奋力迈进,在乡村振兴的新征程中书写国企担当。
报送单位:云南解化公司、集团党委工作与人力资源部